摘 要:烟气制酸废水的处理一直是国内外行业难题。近几年,国内一些铜冶炼企业引进、开发了分步硫化法处理铜冶炼烟气制酸污水。但这些处理工艺都存在诸多缺点,如工艺流程长、设施设备庞大、占地面积大、投资费用大、物料运输量大、运行费用高昂、有二次污染物产生、处理后的渣和水无法回收利用等。某公司与兰州捷晖生物环境工程有限公司开展技术合作,在某公司化工厂生产现场,用EX2000药剂对30万吨硫酸系统所产生的硫酸废水进行了去除铜、砷的中试试验,取得了良好的效果。
关键词:EX2000;硫酸废水;回用
1、 概述
由于经济及技术问题,国际、国内绝大多数硫酸企业废水处理的目标是达标排放,深度净化和全部处理回用的企业几乎没有,少数企业只是对局部工艺废水进行处理,回收有价金属。主要处理方法有石灰法、石灰—铁盐法、硫化法、氧化法等。但这些处理方法都存在诸多缺点。
2 、减排再利用工艺的提出及分析比较
2.1 减排再利用工艺的提出
经过前期的探索性试验、实验室条件试验、现场验证小试及现场中试, EX2000药剂处理铜冶炼烟气制酸污水工艺简单易操作、安全可靠。工艺流程如下:
制酸装置排出的酸性污水首先进入均化池存储,使各种离子浓度不同的污水在均化池内混合至水质均匀稳定(停留时间约8小时)后,由泵经过管式混合器输送至一级搅拌反应罐,EX2000药剂从管式混合器加入,根据水中金属离子总浓度,定量泵自动调节药剂投加量,污水在一级反应罐内搅拌反应(40分钟)完成后,混合液流入1#沉淀罐沉淀(50分钟),沉淀产生的泥水混合物经污泥脱水装置脱水,脱出的水及沉淀上清液回流至1#中间储槽,含金属污泥返回冶炼;去除金属离子的1#中间储槽的清液,由泵经管式混合器输送至二级搅拌反应罐,EX2000药剂从管式混合器加入,根据水中金属离子总浓度,定量泵自动调节药剂投加量,二级反应(40分钟)完成后,混合液流入2#沉淀罐沉淀(50分钟),沉淀产生的泥水混合物经污泥脱水装置脱水,脱出的水及沉淀上清液回流至2#中间储槽,脱出的含砷污泥进入公司砷回收处理车间;2#中间储槽清液含砷约10mg/L左右,可回用到硫酸净化系统作为洗涤用水,剩余的水进入3、4级处理工序;3、4级处理工艺与控制过程与1、2级完全相同,产生的污泥为含砷污泥,并入2级反应污泥中集中处理,4级出水中含砷低于0.5mg/L,用于硫酸生产系统干吸工序作为反应用水或用于将98%酸稀释到92.5%酸,剩余部分因PH值仍小于1,不符合国家排放标准6~9的要求,可并入该公司现有污水处理系统,中和达标后排放。
2.2有色冶炼企业硫酸污水减排再利用工艺的分析比较
(1)硫化法
缺点:流程复杂;设备庞大,占地面积大;反复调节PH值,药剂消耗量大,处理成本高;控制指标多,操作调节难;为了保证重金属的去除率,往往需要投加过量的硫化物,过量的硫化物在酸性条件下会生成硫化氢气体,容易造成二次污染,硫化氢气体为剧毒,容易对现场操作人员产生人身伤害;生成的重金属硫化物非常细微,难以从液相分离;污泥颗粒细腻,脱水困难;处理后的渣和水无法回收利用,完全抛弃,造成资源浪费;处理成本高昂。
优点:适合处理金属离子浓度高、性质较复杂的难处理废水。
(2)石灰乳中和法
缺点:原料和渣量非常大,造成物料运输困难;石灰石预处理设备庞大、占地面积大、投资高昂、操作条件差;流程复杂、设备庞大、中和与反中和成本高、絮凝剂消耗量大;渣中的有价金属被贫化,无法回收,造成资源浪费;脱水后的中和渣主要成分是石膏和铁砷盐,含其它重金属碱式盐(Cu(OH)2,Zn(OH)2等),在目前阶段,回收其中的有用金属难度大,生产成本高,为了不造成二次污染,必须对中和渣进行妥善处理,通常采用永久渣场填埋(根据国家规定该渣属于危险废弃物);出水水质不容易控制达标、絮凝物沉降性能差、清液容易返浑、出水为高含盐污水,无法回用;处理成本高昂,吨水的处理成本在90元左右。
优点:工艺相对简单;成本相对低廉,尚可接受;水处理药剂来源广泛。
(3)EX 2000处理法
优点:绝大多数废水不需中和,可直接用EX2000处理,处理流程大大简化;只需要EX2000一种药剂,除此之外不需要其他任何药剂;操作调节指标简单,容易控制;污泥沉降过滤性能好,容易从液相分离;污泥量少,其中金属含量高,便于回收;出水水质好,适合重复利用;EX2000无毒无味,使用过程中,不产生二次污染,安全可靠;处理成本,远远低于采用其他处理方法的费用。缺点:EX2000液体不能长期存放。
从以上的分析比较可以看出,与其他方法相比,用EX2000药剂处理硫酸污水,具有工艺简单可靠、操作方便、设备投资小、处理后的污水水质指标好、污泥和污水便于二次回收利用、运行费用相对低廉等优势,用于硫酸污水的处理是完全可行的,是取代其他处理方法的良好技术。(中国过滤分离网)