曝气循环微电解工艺预处理印染废水的研究
吾瑜吉1,邓星星2
(1.苏州市吴中区环境监测站,江苏苏州215128;2.中国核电工程有限公司河北分公司,河北石家庄050021)
摘要:实验采用曝气循环微电解工艺预处理印染废水。结果表明:在曝气量为1.0 m3/h、循环时间6 h、进水pH值为3,V(Fe)∶V(C)为1∶1、反应温度为55℃、循环流速1 L/min的最佳条件下,印染废水的色度及COD去除率分别达到95.0%和68.0%。该工艺对印染废水具有较好的去除效果,是一种廉价、简便的预处理方法。吾瑜吉1,邓星星2
(1.苏州市吴中区环境监测站,江苏苏州215128;2.中国核电工程有限公司河北分公司,河北石家庄050021)
关键词:循环微电解;预处理;印染废水;曝气作用
中图分类号:X7文献标识码:A文章编号:1674-4829(2010)S2-0028-03
印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性高、水质变化大等特点,此外由于染料分子结构复杂、变化多样,因此其生化性差、不易脱色,属难处理的工业废水。目前印染废水的处理方法有氧化法、吸附法、反渗透法、电解法、絮凝沉淀法、混凝-生化法等[1-3]。其中铁碳微电解法因其工艺简单、操作方便、运行费用低等优点,已越来越多地用于印染废水的预处理。微电解的基本原理是利用铁屑和活性炭,形成无数微小的原电池,其中Fe为阳极,C为阴极,在电极反应中得到具有较强活性的新生态[H],与有机物发生氧化还原作用[4-5]。
在微电解工艺中进行曝气处理,则可以提高废水中氧含量,增加电子受体的数量,扩大电极反应的电势差,提高氧化还原电位,从而强化微电解的作用。此外曝气可以加快废水和铁碳接触面的更新,加速铁的溶出,促进铁碳表面物质的去除,提高微电解反应速度,同时促进微电解产物氧化从而有利于提高絮凝作用[6-7]。
1·实验部分
1.1实验材料
实验中所用印染废水取自青岛凤凰印染有限公司,外观为深蓝色,实际排放水温约为50℃,色度为1 600倍,ρ(COD)为2 210 mg/L。铁屑为工业废弃刨铁花,平均粒径在8~10 mm之间。铁屑使用前先用NaOH溶液(质量分数为10%)浸泡洗去表面油污,然后冲洗干净,放入质量分数为5%的HCl溶液浸泡至有大量气泡产生以去除表面氧化物。活性炭为棒状颗粒,长度在10 mm左右。
1.2实验装置
实验装置示意图见图1,在Φ200 mm×500 mm圆柱形有机玻璃反应器中,填入一定体积比的废铁屑与活性炭作为微电解床,微电解床的有效高度约为400 mm。印染废水通过水泵由反应器底部逆流与微电解反应床接触,再由顶部出口回流至恒温水浴池,以保证反应过程中温度保持一致。在反应器下方放置曝气头,调节曝气量。
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COD的测定采用重铬酸钾法;色度测定采用稀释倍数法;pH值由pHS-3C精密酸度计测定。
2·结果与讨论
2.1曝气对降解效果的影响
在进水pH值为7,V(Fe)∶V(C)为1∶1,循环时间4 h,循环流速5 L/min,反应温度为50℃时,调节曝气量分别为0,0.5,1.0和2.0 m3/h,考察曝气量对处理效果的影响,其结果见表1。
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2.2循环时间对降解效果的影响
在进水pH值为7,V(Fe)∶V(C)为1∶1,曝气量为1.0 m3/h,循环流速5 L/min,反应温度为50℃时,调节废水在反应器中的循环时间分别为0.5,1,2,4,5,6,7和8 h,考察循环时间对处理效果的影响,其结果见图2。
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2.3 pH值对降解效果的影响
在V(Fe)∶V(C)为1∶1,曝气量为1.0 m3/h,循环时间为6 h,循环流速5 L/min,反应温度为50℃时,调节进水pH值分别为1,3,5,7,9,11和13,考察pH值对处理效果的影响,其结果见图3。
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2.4铁炭体积比对降解效果的影响
在进水pH值为3,曝气量为1.0 m3/h,循环时间为6 h,循环流速5 L/min,反应温度为50℃时,调节V(Fe)∶V(C)为3∶1,2∶1,1∶1,1∶2,1∶3,考察铁炭体积比对处理效果的影响,其结果见图4。
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2.5反应温度对降解效果的影响
在进水pH值为3,V(Fe)∶V(C)为1∶1,曝气量为1.0 m3/h,循环时间为6 h,循环流速5 L/min时,调节反应温度分别为40,45,50,55和60℃,考察反应温度对处理效果的影响,其结果见图5。
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2.6循环流量对降解效果的影响
在进水pH值为3,V(Fe)∶V(C)为1∶1,曝气量为1.0 m3/h,循环时间为6 h,反应温度为55℃,调节废水循环流速分别为1,3,5,7和9 L/min,考察循环流速对处理效果的影响,其结果见表2。
![](http://www.guolvfenli.com/file/upload/201106/22/09-14-51-29-1394.gif)
3·结论
采用曝气循环微电解法对印染废水预处理,取得了令人满意的效果。在曝气量为1.0 m3/h,循环时间6 h,进水pH值为3,V(Fe)∶V(C)为1∶1,反应温度为55℃,循环流速1 L/min的最佳条件下,废水中色度及COD去除率分别达到95.0%和68.0%。该工艺是一种廉价、简便的预处理方法,本研究对该工艺的进一步实际应用具有一定的指导作用。
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